Dopo una lunga pausa dettata da necessità lavorative ecco i nuovi progressi, ho realizzato a tornio(1) dei supporti per le eliche in materiale poliammidico e rivisti un po' di cablaggi elettrici e fissaggi meccanici
Inoltre era emerso un mio errore nel software che influenzava il comportamento in volo di Q2do facendo ruotare su se stesso e il problema viene descritto nel video seguente:
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| Supporti elica prima della rifinitura |
Come si vede, i motori 2 e 3 disponevano di un errata proporzionalità in relazione al motore 1 e 4... problema stupito quanto macroscopico, risolto ricontrollando il codice.
Ora sembra tutto pronto a procedere con i primi voli concreti, appena la pioggia ci darà tregua, proveremo il tutto all'aperto, essendo il mio primo velivolo radiocomandato mi fido molto poco delle mie capacità in ambienti "chiusi".


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